留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

超声速进气道边界层吸除方案设计及实验

张红军 忻贤钧 白蔡 沈清

张红军, 忻贤钧, 白蔡, 等. 超声速进气道边界层吸除方案设计及实验[J]. 实验流体力学, 2008, 22(1): 88-91. doi: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.01.019
引用本文: 张红军, 忻贤钧, 白蔡, 等. 超声速进气道边界层吸除方案设计及实验[J]. 实验流体力学, 2008, 22(1): 88-91. doi: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.01.019
ZHANG Hong-jun, XIN Xian-jun, BAI Kui, et al. Design and wind tunnel test on supersonic inlet with boundary layer bleed[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2008, 22(1): 88-91. doi: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.01.019
Citation: ZHANG Hong-jun, XIN Xian-jun, BAI Kui, et al. Design and wind tunnel test on supersonic inlet with boundary layer bleed[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2008, 22(1): 88-91. doi: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.01.019

超声速进气道边界层吸除方案设计及实验

doi: 10.3969/j.issn.1672-9897.2008.01.019
详细信息
  • 中图分类号: 11-5266/V

Design and wind tunnel test on supersonic inlet with boundary layer bleed

  • 摘要: 应用工程设计方法,结合数值模拟,设计了一种带有边界层吸除型式的超声速轴对称进气道,对进气道内流场进行了数值模拟研究,并且进行了风洞实验.研究发现,对进气道中心锥边界层进行合理流量的吸除可以明显提高进气道的总压恢复,增强了进气道的稳定工作的能力.从试验数据可知,在Ma=4.0时,进气道临界总压恢复系数达到了0.43,与不吸除比较,比常规同类进气道的临界总压恢复系数(σ=0.33)提高了约30%.通过对数值模拟结果与风洞实验结果的对比可知,二者能够基本吻合.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  88
  • HTML全文浏览量:  26
  • PDF下载量:  5
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 刊出日期:  2008-01-01

目录

    /

    返回文章
    返回

    重要公告

    www.syltlx.com是《实验流体力学》期刊唯一官方网站,其他皆为仿冒。请注意识别。

    《实验流体力学》期刊不收取任何费用。如有组织或个人以我刊名义向作者、读者收取费用,皆为假冒。

    相关真实信息均印刷于《实验流体力学》纸刊。如有任何疑问,请先行致电编辑部咨询并确认,以避免损失。编辑部电话0816-2463376,2463374,2463373。

    请广大读者、作者相互转告,广为宣传!

    感谢大家对《实验流体力学》的支持与厚爱,欢迎继续关注我刊!


    《实验流体力学》编辑部

    2021年8月13日